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永康射汽抽气器定做

发布时间:2023-03-13 00:11:43
永康射汽抽气器定做

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冷油器是电力系统中汽轮机配套使用的透平油冷却设备,主要部件有上下水室,壳体管系及充油管路构成,壳体上接有进出水管,进出油管,排水管,排油管,排气管及温度表座。冷却水流程一般为双流程,冷油器一般为立式安装形式,也可卧式安装(选卧式冷油器)。此次需要做管板防腐的为卧式冷油器,管板材质是碳钢,管程材质为不锈钢,管程介质:水(含氯离子PH8-8.5),管程压力:0.2Mpa,壳程介质:油,壳程压力:0.3Mpa,管板直径:635mm,管口直径:11mm,温度:常温。冷却水里面为地下水,由于企业沿海,所用地下水中氯离子含量较高,所以会对管板跟换热管造成腐蚀,尤其是与之相连的焊缝,所以冷油器管板防腐工作显得尤为重要。

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射水抽气器安装:由于大中小型机组各有一定的特点,为了简化系统并降低空气母管的高度,一般12MW以上机组 射水抽汽器须备用一台水泵,射水抽汽器有两种供水方式: 1:射水抽汽器闭式循环将射水抽气器置于射水箱之上,以射水泵-----抽气器-----水箱循环供水。这是一种快装常规布置方式。2:射水抽汽器开式循环射水泵进水来自循环水进水管,而排水管则接到凝汽器出水管。其优点是:a:夏季可降低水温4—8度,并可提高真空汞柱。b:余速抽气器投用后不影响水温c:在提高进水压力的同时又避免了因排出气体的过压缩而引起的功率损耗。其缺点是浪费水源。

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在机组的运行过程中,#1、#2、#5和#6机多次发生冷油器底部端盖漏水或者漏油的故障,尤其在机组启动或者停运过程中,故障发生更是频繁。冷油器的油、水之间的隔离以及油和水的泄漏全部依靠两只O型密封圈,如果一旦两只O型圈出现破损或者移位,造成间隙改变,必然引起泄漏。因为该O型圈的密封面在左右两侧,而不是传统的上下两侧,所以一旦发生泄漏,增加法兰螺栓的紧力并不能减小泄漏量。经过分析,总结了以下几个容易引起O型密封圈间隙变化和破损的原因。1)机组启动或者停运过程中,冷油器油侧和水侧经常发生压力波动,导致O型密封圈移动,使其出现泄漏。2)机组在安装时,如果冷油器内部发生偏心安装,将使O型密封圈的间隙出现异常。在运行中,如果稍微有压力(油侧、水侧)波动,就会造成泄漏。3)每次检修过程中,更换O型密封圈时,因为底部端盖位置狭小,检修中,造成安装不便,往往出现O型圈被铜床压破,近而出现泄漏。每次检修后,水侧发生泄漏的概率要超过油侧,更加证明了现行的设计不便于检修以及保证检修质量。

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单台冷油器投入的操作顺序:1、检查冷油器放油门是否关闭2、微开冷油器进油门,开启空气门,将空气放尽,关闭油侧空气门3、在操作中严格监视油压、油温、油味、油流正常4、慢关退出冷油器出油门,注意调整油温,注意润滑油压不应低于允许范围直至全关。5、润滑油压稳定后关闭进油门。

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1)每次冷油器发生泄漏,一般要等到机组大、小修过程中开展检修工作,在带伤运行的阶段,增加了泄漏油、水的清理工作,加大了班组的工作量。2)冷油器端盖体积庞大并且检修空间狭小,所以每次在安装O型圈时,必须5个人同时工作,这样每次检修产生的人工成本相当大。3)检修中更换O型密封圈,往往产生很多耗材,增加了检修费用。通过以上分析,可以证明冷油器进行技术改造的必要性以及可行性,以及实施改造后,能够带来的经济效益。在改造中,可以采用逐步渐进的方法,利用机组大小修,逐步对于#1、#2、#5和#6机组的冷油器进行改造,改造结束后,势必能够带来相应的经济效益,节省设备的维护和检修成本。