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东营射水抽气器改造

发布时间:2023-04-23 00:11:40
东营射水抽气器改造

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换不锈钢管的工艺要求:1、新不锈钢管的准备:将检查合格后的不锈钢管,按冷油器的尺寸下料,不锈钢管要比管板长出4~5毫米,不锈钢管两端除去毛刺,将胀管部分打磨光滑,在两端约50毫米处进行回火处理。2、剔除旧不锈钢管:选用专用半圆三角錾子剔除,剔时注意不要损伤管板,剔光不锈钢管,,将旧不锈钢管抽出后将管板管孔清理干净,用细砂布打磨光洁,用布擦掉粉尘。3、穿新管、胀口:管板和不锈钢管都准备好后,可以穿新不锈钢管,注意不宜用力过猛、蹩劲,对准自己的孔位装入,新管两端外露部分应相等,管板孔直径比管径略大,约0.5毫米,不宜过大或过小。不锈钢管穿好后可用胀管器胀口,胀管时力量速度不宜过大或过小,胀管长度应为管板厚度的2/3,不可大于管板的厚度,胀完后两端用冲子翻边。4、换不锈钢管时要一半一半的换,拆一半换好再拆另一半。5、换管过后的焊接接头需要进行泄漏检测或者无损检测。

东营射水抽气器改造

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冷油器串联和并联的优缺点:冷油器是电力系统中汽轮机配套使用的透平油冷却设备,冷油器为光管表面式,采用循环水作为介质实现热交换,从而保证轴承入口油温达到规定值,确保机组正常运行。今天就和冷油器厂家来一起了解一下冷油器串联和并联的优缺点:1、冷油器串联运行的优点有:冷却效果好,油温均匀。2、冷油器串联运行的缺点:油的压降大,漏油时无法隔离。3、冷油器并联运行的优点:油压下降小,隔离方便,可在运行中检修一组。4、冷油器并联运行的缺点:冷却效果差,油温不均匀。

东营射水抽气器改造

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1)每次冷油器发生泄漏,一般要等到机组大、小修过程中开展检修工作,在带伤运行的阶段,增加了泄漏油、水的清理工作,加大了班组的工作量。2)冷油器端盖体积庞大并且检修空间狭小,所以每次在安装O型圈时,必须5个人同时工作,这样每次检修产生的人工成本相当大。3)检修中更换O型密封圈,往往产生很多耗材,增加了检修费用。通过以上分析,可以证明冷油器进行技术改造的必要性以及可行性,以及实施改造后,能够带来的经济效益。在改造中,可以采用逐步渐进的方法,利用机组大小修,逐步对于#1、#2、#5和#6机组的冷油器进行改造,改造结束后,势必能够带来相应的经济效益,节省设备的维护和检修成本。

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1、将冷却水调节电动门设置在冷却器回水侧的好处就是在调节过程中不会引起冷却水断水的现象或者压力低的现象。另外像主机冷油器、氢冷却器都是两个冷却器或者四个冷却器共用一个调节电动门。无论是冷却水进水还是回水,都是由一根总管进入然后分流,如果把调节门设置在进水管上,那么在调节门开度变小的时候,必然会使进水压力降低,从而导致冷却进水不足,甚至是断水。2、因为调节门在调节时是起到一个截流作用。在节流的同时必然会降低冷却水的压力。冷却水再通过冷却器的时候会有一个阻力。如果调节门的开度过小。设置在进水侧。就会造成冷却期内通过的水量过少甚至断水。或者说。少量的水在冷却期内被蒸发形成气阻,影响了冷却效果。

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汽轮机发电机组正常运行,由于轴承摩擦而消耗了一部分功,冷油器将转化为热量使轴承的润滑油温度升高,如果油温太高轴承有可能发生软化、变形或烧损事故。为使轴承正常运行,润滑油温必须保持一定范围内,一般要求进入轴承油温在35-45℃,轴承的排油温升一般为10~15℃,因而必须将轴承排出来的油冷却以后才能再循环进入轴承润滑。主机冷油器就是冷却主机润滑油的。温度较高的润滑油和低温的冷却水在冷油器中进行热交换,通过调节冷却水流量来达到控制润滑油温度的目的(同时由于转子温度较高,尤为高压缸进汽侧,冷油器轴颈也向外进行热量传递,所以润滑油也具有冷却轴颈的作用)。

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射水抽气器是一种典型的水、气两相流装置。气相运动所需能量全部来自水泵,气体是在水质点裹胁下运动的。欲求更好地完成这一交换就必须:  1、在吸入室中选取水的合理流速及单股水束的合理截面,以期水束能实现分散度,同时分散后的水质点有具有动量,此时才能以小的水量裹胁多的气体,这是达到低耗高效的起码条件。  2、吸入室水质点与空气的接触达到均匀。  3、使水束所裹胁的气体能全部压入喉管。  4、制止初始段气相返流,而这一点单靠加长喉管是难以实现的。  5、在混合室中既要在不太长的喉管中实现两相流的均匀混合,又要把利用余速使排出的能量损失达到少。  上述要求是传统的设计方法所生产的射水抽气器难以实现的,这也是此前抽气器效率难以提高的主要原因。